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Rationelle Energienutzung

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Academic year: 2022

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Rationelle Energienutzung

Königsbacher Brauerei AG, Koblenz Herr Oppenhäuser, 0261 / 13 97 140

Optimierung einer Druckluftanlage mittels Frequenzumformer

Prinzipschaltbild des Frequenzumrichters

Bei der Königsbacher Brauerei AG in Koblenz wurde die bestehende Druckluftanlage im Rahmen einer Diplomarbeit mittels Frequenzumrichter optimiert.

Der Frequenzumrichter wandelt eine Netzwechselspannung mit 50 Hz in eine vari- able Wechselspannung, mit variabler Frequenz und variabler Spannung um.

Abhängig vom Netzdruck regelt nun der Umrichter die Drehzahl des Antriebmotors und der Kompressor kann sich somit dem momentanen Druckluftbedarf anpassen.

Gleichzeitig reduzieren sich durch den Einsatz eines Frequenzumrichters die Anzahl der Schaltspiele und der Betriebsstunden (Verringerung der Leerlaufanteile). Da- durch kann bei der Königsbacher Brauerei AG der geringe Druckluftbedarf während der Nacht und den Wochenenden energiesparend und materialschonend zur

Verfügung gestellt werden kann.

Gleichrichter Zwischenkreis Wechselrichter

Steuerelektronik

Steuerung / Regelung / Überwachung Daten

Sollwerte L1 L2 L3

U V W

M 3 ~

n,M

Kompressor Ansaugfilter

Nachkühler

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Optimierung einer Druckluftanlage mittels Frequenzumformer

Technische Daten

Liefermenge Kompressor 269 l/s bei Vollast Jährlicher Druckluftverbrauch 3.875.000 Nm³/a Energieverbrauch vorher 287.600 kWhel/a Energieverbrauch nachher 172.000 kWhel/a Leistungsaufnahme vorher 100 kWel bei Vollast Leistungsaufnahme nachher 84 kWel bei Vollast Spez. Leistungsaufnahme vorher 6,2 kWel/(m³ ! min) Spez. Leistungsaufnahme nachher 5,2 kWel/(m³ ! min)

Betriebsdaten

Betriebsdruck 6,32 bar (Einschaltdruck) 7,26 bar (Ausschaltdruck)

6,50 bar (Konstantdruck im Normalbetrieb) Betriebszeiten 1.650 h/a vorher Lastlauf

7.100 h/a vorher Leerlauf 2.040 h/a nachher Lastlauf

Wartungsaufwand durch Reduzierung der Schaltspiele materialschonende Drucklufterzeugung

Wirtschaftlichkeit

Investition Frequenzumrichter 27.000 DM Amortisationsdauer ca. 1,5 Jahre

Umweltvorteile

Strom/Brennstoffeinsparung 116 MWhel/a ! ca. 331 MWhBS/a (! ca. 40 %)

CO2-Einsparung 66 t CO2/a

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